一、前言
石油化工行業用來處理含有硫化氫介質的生產裝置(如循環氫脫硫塔、高壓分離器、分液罐等)一般采用碳鋼材質如16Mn,Q345R(HIC)),其HIC抗氫致開裂和SSCC抗硫化物應力腐蝕開裂能力較好,但屈服強度、抗拉強度相對較低,不能滿足設備大型化的發展需求。因此,需對強度級別更高的材料進行抗HIC、SSCC性能研究,為設備的輕量化尋求潛在的替代材料。研究表明,引起HIC的主要原因是材料內部缺陷,一般來說,鋼材組織中非金屬夾雜物、雜質越多,氫致開裂的可能性就越大,而SSCC與拉應力、殘余應力有關,并隨著材料強度、硬度的提高,SSCC的敏感性也提高。因此,國內外壓力容器制造標準及工程技術條件對于濕H2S酸性環境下的容器用鋼除要求限制焊縫區尤其是熱影響區的硬度、對容器進行焊后熱處理外,還要求限制鋼中S、P含量和非金屬夾雜物含量。
目前,20MnMoNb材料性能穩定,其S、P含量均能夠控制到較低水平,A類、B類、C類、D類及DS類非金屬夾雜物均能控制在0.5級,具備適用于濕H2S酸性環境的可能性,且強度級別較高,對其進行HIC、SSCC性能研究,具有重要的意義和實用價值。
二、試驗材料
試驗用20MnMoNbIV由中國一重生產,其化學成分如表1所示。試驗試板2件:母材及焊接接頭試板各1件,試板尺寸為:50mm x 200mm x 280mm。
焊接接頭采用埋弧焊焊接,焊材由日本神戶制鋼所生產,焊材牌號為:US-62ON2(焊絲)、PF-200(焊劑)。焊前預熱焊接位置及兩側各約100mm范圍內150℃以上,焊接過程中控制層間溫度<250℃,焊后立即消氫:300℃x Ih,經100%MT、UT、RT探傷合格后,模擬焊后熱處理。
為使焊接接頭的抗SSCC試驗條件苛刻,需獲得強度高尤其硬度高的試樣。因此,模擬焊后熱處理的保溫溫度和保溫時間均按照NB/T47015-2011《壓力容器焊接規程》中規定的最短保溫時間執行。然后對焊接接頭進行拉伸試驗和硬度檢測,結果如表2所示。
三、抗HIC性能試驗
20MnMONbIV 抗HIC性能試驗按照GB/T8650-2015《管線鋼和壓力容器鋼抗氫致開裂評定方法》進行。從母材試板厚度的T/2處取樣,試樣尺寸為20mm20mm x 100mm,每組3件。試驗采用標準規定的A溶液,試驗溶液溫度為25℃土3℃,溶液初始PH值為270,試驗終止時溶液PH值為3.75。試驗后試樣按照驗收條件:CLR<5%、CTR<1.5%、CSR<0.5%對抗HIC性能試驗進行驗收均合格,表明其具有良好的抗HIC能力。
四、抗SSCC性能試驗
焊接接頭的抗SSCC性能試驗按照GB/T4157-2017《金屬在硫化氫環境中抗特殊形式環境開裂實驗室試驗》進行。從焊接接頭試板厚度的T/2處取樣,試樣的工作段長度為25.4mm,直徑為6.35mm,橫向取樣,每組3件。試驗采用標準規定的A溶液。考慮到鐵素體鋼在室溫附近有最大的敏感性,本次試驗將在室溫進行,試驗溶液溫度為24℃+3℃。初始溶液PH值為270,試驗終止時溶液PH值為3.59。
SSCC試驗加載應力為400MPa(表2中焊接接頭屈服強度值556MPa的0.72倍)。抗SSCC性能試驗以試樣斷裂或通過720h為結束,試驗后清洗試樣工作段表面,檢查開裂跡象。試樣在試驗前后如圖2所示,表明20MnMONbIV焊接接頭具有良好的抗SSCC能力。
五、結論
性能試驗表明該材料具有良好的抗HIC、SSCC能力。主要是由于:
①材料中S、P含量極低,A類、B類、C類、D類及DS類非金屬夾雜物均控制在05級,晶粒度在6級以上,降低了對氫的吸收;
②焊接接頭經無損檢測合格,無氣孔、未熔合等缺陷且焊后經過熱處理,焊接殘余應力峰值得到緩解,硬度得到降低,大大降低了應力腐蝕裂紋形成的風險。